华泰公司始终把“立足生产”的科创方针放在首位,坚持以创新为引领,下好创新“先手棋”,让创新改善这个“关键变量”成为高质量发展的“最大增量”。
回眸刚刚走过的2022年,华泰公司创新改善“成绩册”收效斐然。荣获2022年国家级“氯碱行业水效领跑者”称号、“工业废水循环利用试点企业”;967项“五小”创新荣获2022年自治区优秀创新成果。此外,在节水、节能、工艺设备等方面降低成本约5800万元,通过研究政策,获得政府奖励465.74万。
这一年 创新改善的“头脑”在不断丰富
“创新改善是引领企业高质量发展的第一动力,是提升企业核心竞争力的重要手段。”2022年5月14日随着电解车间盐酸工序最后一台新增蒸汽型合成炉投用,宣告着18台蒸汽型合成炉更换成功,该项目投用可降低蒸汽消耗约160万元/年,是华泰公司创新改善赋能企业高质量发展的生动实践;在提高水重复利用率,降低生产用水单耗取得明显进步。2022年同比降低工业用水120万余方,每小时同比节水137方,节省1213.8万元/年。与此同时,公司在不断做好自主技术创新的基础上,将知识产权保护作为创新改善战略的重要组成部分。2022年公司申请专利27项,受理14项,授权7项。
这一年 创新改善“体能”不断强健
骐骥千里,非一日之功。华泰公司深入推进国产化设备的替代工作,大胆尝试国产离子膜,氯碱核心设备方面采用国产单元槽替换日本氯工程电槽单元槽,新增项目大胆使用国内第一台大流量国产透平机替代德国3k透平机,其中仅2台透平机的修复,每年可节约费用400万元;在降低人工劳动强度、提高工艺操作安全和生产效率方面,从电解车间离子膜1#装置亚硫酸钠集中配置自控投用,到2#离子膜装置电解槽自动化控制实现了控制系统优化……在此基础上,公司还以能效领跑者为标杆,深度挖掘副产热量分级利用,产生经济效益3600余万元/年;以降本增效为导向,在降低氯乙烯部触媒使用量上做文章,节省触媒72吨/年,节约费用286万元/年;以行业难题为课题,对110m3釜防粘釜技术及工艺优化进行研发和创新,达到了提质增效、节能降耗的目的。一系列改善措施实现了“创新改善+技术验证”两大环节有序衔接……
这一年 创新改善赋能安全生产
华泰公司始终坚持以生产工艺设备自动化、智能化、信息化保障生产装置“安稳长满优”运行。2022年,全员在工艺创新方面开展了55项,实现降本增效约5270万元,其中对氯乙烯部废碱液回收再利用创新,年节约620吨碱,节约费用约67万元/年;在设备创新方面开展了15项,实现降本增效约530万元;在信息自动化及电气创新方面开展了9项,既提高了电气运行稳定性,还保证了数据库平稳高效运行。
2023年,华泰公司将紧紧围绕集团公司工作会议精神,积极对标业界一流企业,在创新兴企方面集众人之智慧,坚持走出华泰公司高质量发展道路。